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選煤廠降低介耗的實用途徑
- 分類:行業新聞
- 作者:
- 來源:
- 發布時間:2020-04-26
- 訪問量:0
選煤廠降低介耗的實用途徑
【概要描述】在重介選煤過程中,磁鐵礦粉的噸煤損耗量是重介質選煤廠的一項主要技術經濟指標,也是選煤廠搞好節能降耗、提高經濟效益的重要途徑之一。
- 分類:行業新聞
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選煤廠降低介耗的實用途徑
1、概述
在重介選煤過程中,磁鐵礦粉的噸煤損耗量是重介質選煤廠的一項主要技術經濟指標,也是選煤廠搞好節能降耗、提高經濟效益的重要途徑之一。
2014年6月,兗州煤業股份有限公司鮑店煤礦選煤廠通過工藝改造,將選煤改為重介選煤。投產之初介質粉消耗達到3.2Kg/t,介質粉消耗較多造成了生產成本的增加,嚴重影響了選煤廠的經濟效益。為了減少介質粉的消耗量,降低生產成本,鮑店選煤廠在現有工藝流程和設備的基礎上,通過現場調查找出介耗高的原因,經過現場改造和加強管理等措施,探索出降低介耗的途徑,并取得了良好的效果,可以為同類型重介質選煤廠在節能降耗中提供借鑒和參考。
2、影響介耗的主要因素
在選煤過程中,介質的損耗主要包括技術損耗和管理損耗。技術損耗是指重介各產品和磁選機尾礦帶走的介質損耗量,包括脫介篩脫介效果差、磁選機回收效果差、自動化水平低、分選工藝落后等;管理損耗是指介質在存儲、運輸、添加及生產過程中出現跑、冒、滴、漏等現象而產生的損耗,包括介質質量管理、現場跑、冒、滴、漏以及工藝過程和人員操作的管理等。
3、降低介耗的途徑
為了降低介耗,鮑店煤礦選煤廠專門組織技術人員,在現場做了大量調查、分析和試驗,針對影響介耗的主要因素提出了解決方案并進行具體實施,有效地降低了介耗,降低了選煤成本。
3.1 解決技術損耗方面存在的問題,降低介質消耗
3.1.1 提高脫介篩脫介效果
(1)確保布料箱分料均勻。布料箱分料不均勻會導致弧形篩和脫介篩篩面布料不均勻,料層厚度不均勻又會直接影響脫介效果。為了確保篩子布料均勻,必須合理均勻地布置入料口位置和入料口的大小,確保入料口寬度和大小均勻。為此采取了以下措施,即合理調整布料箱插板,確保脫介篩給料全篩寬、均勻、不偏流,避免出現篩面煤層厚度不勻造成脫介困難現象;經常清理入料口,防止雜物和物料堵塞入料口;在布料箱出口安裝了導流板,防止物料噴濺,不進入弧形篩直接進入脫介篩,同時降低物料在弧形篩篩面的流速,增加脫介效果。
(2)控制脫介篩入料量。根據現場多次測試,在給煤量正常供給的情況下,三套系統同時入料,入料量控制在750t/h左右;如果給煤量不足750t/h或者在一套生產系統檢修的情況下,組織二套系統生產時,入料量控制在500t/h左右。在煤質變化的情況下,根據煤質情況可以適當增減。當入料原煤煤泥含量過多時,造成介質液粘度過大,產品容易帶介造成介耗過高,這種情況下需要減少原煤入洗量。如果原煤灰分在30%以上,也需要適當降低入洗量。
(3)控制好弧形篩入料點?;⌒魏Y是脫介的關鍵點,弧形篩使用效果好,75%左右的介質可以通過弧形篩得到回收。為了確?;⌒魏Y的使用效果,入料點要確保在其上部3/10的位置,確保有效脫介面積達到70%左右,入料位置合適可以增加介質回收率,減少介耗,還可以防止下落物料飛濺。
(4)及時翻轉、更換弧形篩,確?;⌒魏Y脫介效果。原弧形篩的篩縫為1.0mm,篩縫偏小導致透篩效果差,脫介效果不理想。為了確定何種篩縫尺寸脫介效果好,做了對比試驗,最后確定使用篩縫尺寸為1.5mm的弧形篩,結果發現篩縫增大,透篩效果好,提高脫介效果明顯提高。同時在使用的過程中要加強巡檢,當發現弧形篩出口端下落物料含水量較大,且在脫介篩稀介段明顯看見合格介質液時,說明弧形篩的脫介效果已達不到理想的狀況,應當及時翻轉或更換弧形篩,才能使弧形篩保持良好的脫介效果,以確保介質進入合介系統,減少介耗。
(5)改造脫介篩噴水角度和高度,提高噴水壓力。為了確保噴水效果,鮑店煤礦選煤廠對篩子的噴水系統進行改造。先改造1臺篩子,把三道噴水角度由90°調整到45°,噴水管的高度由原來的400mm降低到100mm,設置的三道噴水與擋水沿數量保持一致,每道噴水對應一個擋水沿,噴水間距為600mm,位置設在擋水沿前側的50mm內,且噴水角度與被噴物料成45°,充分發揮每道噴水的作用,確保篩面物料翻轉得以充分脫介,減少產品帶介量。噴水壓力由以前的1.5MPa調整到1.8~2.0MPa之間,通過現場測試噴水效果較好,隨后對其它篩子的噴水也進行了相應的改造,確保了噴水效果。在平時巡檢中注意查看噴嘴是否堵塞,如果堵塞,立即停車及時進行清理,確保噴水效果。
(6)定期清理篩板。篩板堵塞同樣會造成脫介效果差,必須定期清理篩板,防止篩板堵塞,避免介質跑入產品流中。
3.1.2 提高磁選機回收率
(1)穩定磁選機入料。通過現場多次調試,合理調整了脫介篩噴水量和分流,在保證脫介篩效果的前提下,盡可能減少噴水量。經常清理入料口,防止入料口堵塞,確保磁選機每個入料口暢通,確保磁選機均勻穩定入料,確保入料的壓力和濃度。
(2)定期調整磁偏角位置。磁選機的磁偏角為10°~16°,尾礦溢流堰高度為15~20mm。尾礦溢流處磁偏角的邊緣要高出溢流液面10~20mm,防止磁選機滾筒上面殘留的磁性物進入尾礦中,避免介質損失。定期調整磁偏角,將磁偏角調整到合適位置,這樣保證介質可以在最佳的角度及時卸料。
(3)穩定磁選機液位。根據磁選機入料情況及時調整磁選機尾礦閘板,磁選滾筒無明顯過料現象。尾礦槽全斷面有溢流,溢流量要適當,進料速度和排料速度相對穩定,確保溢流平穩,無明顯紊流現象。磁選機液面穩定,在磁選機尾礦不堵塞的情況下,確保介質有足夠的回收時間。液面過高,容易堵塞尾礦管;液面過低,掃選不徹底,影響回收介質效果。崗位工加強磁選機的巡檢,確保磁選機液位穩定,防止精礦槽和尾礦堵塞,發現異常及時處理。
(4)控制重介分流。重介分流量過小,會造成煤泥在介質循環系統中集聚,從而影響磁選機的回收,所以必須適當控制重介分流量,減少煤泥在系統中的集聚。
(5)增加磁選機噴水裝置。磁選機精礦刮料器上方增加一道噴水裝置,防止精礦刮不干凈,出現跑介現象,磁選機噴水量以不跑介為原則,盡量減小。通過以上措施,提高了磁選機的回收率,平均回收率為99.3%,確保了磁選機的回收效果。
3.2 解決管理損耗方面存在的問題,降低介質消耗
3.2.1 確保介質粉的質量
首先要選擇質量較好的介質粉,介質粉的真密度、磁性物含量和粒度大小對重介洗煤生產影響較大。選煤中心要求介質粉的真密度要求不低于4.5g/cm3,磁性物含量要求不低于95%,粒度-0.045mm的固體含量要求不低于80%,如果介質粉的任何一項質量要求不在規定范圍之內,都會造成介耗增加。為了保證介質粉的質量,選煤中心加強了驗貨環節的管控,由使用單位收貨人、采樣員、選煤中心驗收人共同現場采樣化驗,對化驗不合格的產品進行折算或者退貨,確保介質粉質量合格。
3.2.2 加強管理,提高管理水平
(1)制定降低介耗管理制度。制定詳細的控制介耗管理制度,并對有關人員進行培訓,讓操作、崗位人員掌握控制介耗的方法,明確從管理到崗位的職責分工,形成明確的職責體系,嚴格執行正確的操作規范,明確獎懲考核辦法并嚴格執行。
(2)提高現場管理水平,減少跑、冒、滴、漏現象的發生。因介質粉對設備和管路磨損較大,現場經常出現跑、冒、滴、漏現象,導致部分介質得不到有效回收。為此,必須提高現場工藝和工序管理,提高現場管理水平,提高系統設備的可靠性,減少介質損耗。對已出現跑、冒、滴、漏的介質,也采取了回收措施,讓其進入到回收系統,全部進入重介廠房一樓的集料池,通過地坑泵打入中煤脫介篩稀介段,做到回收介質并防止介質流失。
(3)保持重介旋流器入料量的穩定性和入料粒度。入料量較大時,煤在旋流器內集聚,造成物料的堆積,來不及分選就被排出,造成精煤灰分偏高。為了保證各系統入料均勻,入料量要保持穩定,防止出現忽大忽小的問題,根據煤質的不同,相應調節入料量?,F場操作人員加強巡檢,及時了解來料情況,聯系有關人員并采取相應的措施,確定入料量的大小和入料量的穩定。通過原煤破碎環節,防止過大粒度的原煤進入旋流器,造成堵塞。
(4)合理控制介質液密度。首先加強介質添加過程管理,合格介質液磁性物濃度要求不低于380g/L,當磁性物濃度小于380g/L時,密控操作人員必須及時通知相關人員添加介質。為了確保加介效果,加介前需先對介質攪拌池加1/2水量,再鼓風,然后加介質,每鏟介質分多次緩慢加入,為了保證介質液充分混合均勻,加介完畢再鼓風5min以上,方可打入合格介質桶內;其次合理控制合介桶液位,為了保證懸浮液量足夠充分循環使用,合介桶液位要始終保持在50%~80%,超過上限必須及時合理地調整分流量,低于下限時要及時補加水量;最后要合理控制分流量,分流過大容易造成跑介,一般情況下,介質分流閥門不允許調動大小,分流開度為15%~20%,確保煤泥在系統中的平衡狀態。
4、效果檢查
通過以上措施,鮑店煤礦選煤廠重介選煤的介質粉消耗由原來的3.2Kg/t降到現在的1.81Kg/t。如果按照入洗原煤量為1.3萬t/d、介質粉價格為570元/t計算,則每月可節約介質成本308997元。
5、結語
鮑店煤礦選煤廠通過大量的現場調查、分析、試驗、改造和管理,有效地降低了介質消耗,節約了生產成本,取得了較好的經濟效益,同時以上降耗辦法對于同類型選煤廠具有較好的參考價值。
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